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高比例镁质熔剂性球团炼铁技术现状浅析

发布时间:2021-12-09 05:37
  镁质熔剂性球团矿凭借其良好的经济性、冶金性能以及其生产工艺的环保性等优势,成为高炉理想的碱性炉料,发展高比例镁质熔剂性球团是炼铁节能减排、可持续"绿色"发展的主要方向。而镁质熔剂性球团矿的爆裂粉化特性,会加剧恶化回转窑结圈,成为当前制约其发展的重要瓶颈。提高球团矿入炉比例,高炉块状带空隙度降低,透气性恶化,炉内压差升高,炉况难行。因此,我国发展高比例镁质熔剂性球团炼铁,尚需要攻克一系列关键共性技术,并不断摸索总结出一套具有高度匹配性的高炉操作制度。 

【文章来源】:河南冶金. 2020,28(04)

【文章页数】:5 页

【部分图文】:

高比例镁质熔剂性球团炼铁技术现状浅析


2017年-2019年进口铁矿62%价格指数

钢铁厂,熔剂,资金占用,企业


国内对镁质熔剂性球团的研究大多限定在低硅范围内,即要求Si O2控制在4%以下[15],减少Ca O带入量,改善生球质量和减少焙烧过程中的低熔点物质,减少结圈。而大部分企业在实际经营过程中,为避免大量的资金占用,多采用低成本采购策略,球团用料存在吃“百家饭”、“廉价饭”情况,原料条件良莠不齐,除宝钢、首钢外,多数钢铁企业球团矿Si O2均在4%以上,最高达到6.5%左右,如图2所示。目前关于高硅镁质熔剂性球团的研究少有报道。2.2 对高炉煤气流分布的影响

空隙度,层压,煤气,料柱


高炉块状带透气性与空隙度的关系如图3所示。从图3可以看出,随着炉料结构中球团矿比例的不断增高,料柱整体空隙度呈缩小趋势,当空隙度小于0.2%时,料柱压降急剧升高,加之中心负荷重、环带负荷轻,导致中心煤气流通阻力增大,而边缘煤气过分发展,煤气流分布紊乱,炉体热负荷升高,煤气利用率下降,燃耗升高,炉内压差升高,炉况难行。

【参考文献】:
期刊论文
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[5]传统高炉炼铁流程面临的问题和应对策略[J]. 胡启晨.  河北冶金. 2017(12)
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[8]包钢624m2大型带式球团焙烧机设计创新与应用[J]. 智谦,韩志国,易毅辉,李长兴.  中国冶金. 2017(04)
[9]中国钢铁工业烧结/球团工序绿色发展工程科技战略及对策[J]. 王海风,裴元东,张春霞,赵志星.  钢铁. 2016(01)
[10]钢铁行业烧结烟气脱硫现状及协同治理对策建议[J]. 赵春丽,吴铁,伯鑫,苏艺.  环境工程. 2014(10)



本文编号:3530027

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